2014年04月號 樂活職人
「遠東精神獎」經驗分享(三)
遠東人月刊 / 編輯室輯
「遠東精神獎」今年邁入第八屆,共有34家公司、58件專案角逐獎項,不論參與公司或申請案件數量,皆創歷史新高,最後共選出6件優等與9件佳作獎。此外,為表揚節約能源績優單位,主辦單位也特別設立「遠東節能金省獎」,選出優良機構與專案。以下將深入介紹這些遠東菁英們的得獎事蹟,讓更多同仁都能看見遠東人在各自崗位上努力不懈的精神,學習其「誠、勤、樸、慎」與「創新」之工作態度。
【遠東精神獎──佳作】
<積極任事類>
(一)得獎者:全虹企業/家樂福賣場展店專案
全虹企業為了延伸通路觸角,經多方評估,決定全面進駐家樂福量販店,過程中面臨新通路系統架接、設計施工時間短、人員招募……等重重困難,因此成立專案任務編組,展開各項準備工作。
專案工作自2013年5月16日啟動,人員招募刻不容緩,游正川副理回憶,「我們需要在一個半月之內進駐41間家樂福,意即必須招募上百名員工,並且完成新進人員培訓。」除此之外,本專案必須處理超過15萬件開店商品配貨與物流作業,並精準掌握施工與上架時程,以及各項後勤系統的修改與建置工作。其中,因為家樂福各店環境狀況不一,且施工期間仍照常營業,全虹團隊必須在不影響賣場營運的前提下,完成施工與設備商品的進場、上架,困難度極高。
所幸團隊成員們在35天的前置期與50天的展店期間,彼此緊密合作,甚至犧牲休假,終於順利排除萬難,使各項工作無縫銜接。6月23日,此專案第1家花蓮店開幕;8月11日,最後一家汐止店也完成展店作業,41家門市全數如期開出。楊百羚經理欣慰的表示,「本次進駐家樂福,不但結合全虹完整產品線與量販店賣場的高來客數,拓展新商機,也擴大營收與經濟規模,提升品牌曝光度與企業形象,更幫助遠傳全面掌握量販通路。」
<營運績效類>
(一)得獎者:亞東石化/資源整合改善專案
亞東石化近年來致力加速製程改善和優化操作條件,以降低生產成本,延續2012年T9、T10兩廠的氧化殘渣改善處理,2013年繼續整合全廠資源,首先完成T9、T10醋酸甲酯(MA)水解案,整合兩廠反應產生之醋酸甲酯,並回收至新建的水解反應蒸餾塔,轉化成醋酸與甲醇。其中,醋酸將回到製程使用,甲醇則隨製程尾氣進入高壓觸媒燃燒設備,再於膨脹機回收電力,將能源回收做最佳利用。
另外,T9廠所使用之氮氣,是以自產氧化反應排放的尾氣,經過淨化、乾燥處理後,供應生產所需,價格相對低廉。反觀T10廠氧化反應排放的尾氣,全數用於回收節電,因此所需氮氣皆仰賴外購,費用高昂。專案團隊再次發揮巧思,將T9和T10廠的尾氣及凈化乾燥處理管線連通,使廠區尾氣應用價值最大化,T10廠氮氣可自給自足,大幅降低外購需求。其它如高/低壓蒸汽連通、儀器空氣整合供應、廢水處理的共用資源……等多項成果,都讓亞東石化的資源達到最佳利用。
值得一提的是,除了製程上的改善,亞東石化也針對管理設備進行整合,全廠區規劃DCS(分散式電腦控制)系統升級與光纖通訊,達到區域控制室整併,不但節省高額的設備維護費用,也釋出更多人力支援新廠擴充需求,有效應用公司資源。
許嘉鴻方法工程師表示,「此專案包含三個部分的整合,且必須在短短一週內將所有系統上線,增加了執行的困難度。專案的成功全靠所有同仁的配合,未來可大幅降低生產成本、維修成本與人力需求,每年為公司節省6,500萬元。」
(二)得獎者:武漢亞東水泥/創新採用摻配粉代替礦渣粉配製水泥
過去武漢亞東水泥1號水泥磨產能有限,2號礦渣粉磨則因專門設計生產礦渣粉,無法生產水泥,考量近年礦渣粉因原料上漲及同質競爭激烈等因素,2號礦渣粉磨效益節節下滑,為了提高經營效益,團隊成員運用創新思維,採用1號磨所生產的熟料粉與2號磨生產的礦渣粉,配製成PO42.5水泥。然而,由於礦渣粉成本高,原料也受到武漢鋼鐵壟斷制約,武漢亞東必須取得替代品。葉志宏主任解釋,「2號磨原設計為研磨礦渣,生產礦粉,供水泥摻配使用,現因改變生產品項,在不增加設備及資金的原則下,我們特別針對製程工藝做改善和調整。」經過不斷試驗,團隊成員逐步調整原材料組合並開發新原料,終於試產成功,以2號磨研磨碎屑加上有色金屬灰渣,製成摻配粉,再與1號磨生產之熟料粉配製成PO42.5水泥,不僅保證品質和水泥供應量,又可降低生產成本,同時提高2號磨生產效益。
由於碎屑和有色金屬灰渣水份較少,生產摻配粉時,不需噴水,較原本生產礦渣粉節約50%的烘乾用煤炭,同時耗電降低4度/噸,使PO42.5水泥生產成本節約9.13元/噸,綜合效益更佳。朱林波主任補充,「此專案不僅改善2號磨只能生產礦渣粉的情況,又可節約能源,同時生產新的品項,提高武漢亞東對市場的應變能力。」
(三)得獎者:裕民航運/船隊汰舊換新及擴充計畫
前幾年全球散裝航運市場大好,吸引船東大量訂造新船,造成市場供過於求,運價大幅下跌。裕民航運在船價高峰時,未加入搶造新船行列,直至2011年,預估造船價將逐漸走低,才開始進行船舶汰換與擴充計畫,訂定造船藍海策略,建造全新節能減排的綠色船舶,取代舊有低競爭力船型,以創造船舶的差異化。古介勇資深副理表示,「裕民藍海策略有五大考量,包括:港埠設施的評估、未來市場的預測、客戶的需要、船舶的設計與節能,以及最終目標──裕民的最大獲利。」
從決定船型、數量及基本規格,到造船計畫的實際執行,端賴各部門分工合作。首先,由業務部門研究各型船舶市場,並全面調查各港口資訊,提供船型、尺寸及數量之建議;工務部門則依據建議,參訪各船廠,進行資料彙整分析,挑選合作船廠。企劃部門再依工務部門提供之船舶價格,進行運價及財務精算,選擇最經濟、最具競爭力的船型。同時,財務部門也積極爭取最優惠的貸款條件,以降低財務成本,提升競爭優勢。
裕民新訂造之環保船隻,成功達成節能減碳的目標,不但較傳統船型節省20%油耗,裝載量也可增加5%~7%,大幅提升船隊競爭力,成功吸引貨主及租家青睞,使未來營運立於不敗之地。
******************************************
【遠東精神獎──佳作】
<積極任事類>
(一)得獎者:全虹企業/家樂福賣場展店專案
全虹企業為了延伸通路觸角,經多方評估,決定全面進駐家樂福量販店,過程中面臨新通路系統架接、設計施工時間短、人員招募……等重重困難,因此成立專案任務編組,展開各項準備工作。
專案工作自2013年5月16日啟動,人員招募刻不容緩,游正川副理回憶,「我們需要在一個半月之內進駐41間家樂福,意即必須招募上百名員工,並且完成新進人員培訓。」除此之外,本專案必須處理超過15萬件開店商品配貨與物流作業,並精準掌握施工與上架時程,以及各項後勤系統的修改與建置工作。其中,因為家樂福各店環境狀況不一,且施工期間仍照常營業,全虹團隊必須在不影響賣場營運的前提下,完成施工與設備商品的進場、上架,困難度極高。
所幸團隊成員們在35天的前置期與50天的展店期間,彼此緊密合作,甚至犧牲休假,終於順利排除萬難,使各項工作無縫銜接。6月23日,此專案第1家花蓮店開幕;8月11日,最後一家汐止店也完成展店作業,41家門市全數如期開出。楊百羚經理欣慰的表示,「本次進駐家樂福,不但結合全虹完整產品線與量販店賣場的高來客數,拓展新商機,也擴大營收與經濟規模,提升品牌曝光度與企業形象,更幫助遠傳全面掌握量販通路。」
<營運績效類>
(一)得獎者:亞東石化/資源整合改善專案
亞東石化近年來致力加速製程改善和優化操作條件,以降低生產成本,延續2012年T9、T10兩廠的氧化殘渣改善處理,2013年繼續整合全廠資源,首先完成T9、T10醋酸甲酯(MA)水解案,整合兩廠反應產生之醋酸甲酯,並回收至新建的水解反應蒸餾塔,轉化成醋酸與甲醇。其中,醋酸將回到製程使用,甲醇則隨製程尾氣進入高壓觸媒燃燒設備,再於膨脹機回收電力,將能源回收做最佳利用。
另外,T9廠所使用之氮氣,是以自產氧化反應排放的尾氣,經過淨化、乾燥處理後,供應生產所需,價格相對低廉。反觀T10廠氧化反應排放的尾氣,全數用於回收節電,因此所需氮氣皆仰賴外購,費用高昂。專案團隊再次發揮巧思,將T9和T10廠的尾氣及凈化乾燥處理管線連通,使廠區尾氣應用價值最大化,T10廠氮氣可自給自足,大幅降低外購需求。其它如高/低壓蒸汽連通、儀器空氣整合供應、廢水處理的共用資源……等多項成果,都讓亞東石化的資源達到最佳利用。
值得一提的是,除了製程上的改善,亞東石化也針對管理設備進行整合,全廠區規劃DCS(分散式電腦控制)系統升級與光纖通訊,達到區域控制室整併,不但節省高額的設備維護費用,也釋出更多人力支援新廠擴充需求,有效應用公司資源。
許嘉鴻方法工程師表示,「此專案包含三個部分的整合,且必須在短短一週內將所有系統上線,增加了執行的困難度。專案的成功全靠所有同仁的配合,未來可大幅降低生產成本、維修成本與人力需求,每年為公司節省6,500萬元。」
(二)得獎者:武漢亞東水泥/創新採用摻配粉代替礦渣粉配製水泥
過去武漢亞東水泥1號水泥磨產能有限,2號礦渣粉磨則因專門設計生產礦渣粉,無法生產水泥,考量近年礦渣粉因原料上漲及同質競爭激烈等因素,2號礦渣粉磨效益節節下滑,為了提高經營效益,團隊成員運用創新思維,採用1號磨所生產的熟料粉與2號磨生產的礦渣粉,配製成PO42.5水泥。然而,由於礦渣粉成本高,原料也受到武漢鋼鐵壟斷制約,武漢亞東必須取得替代品。葉志宏主任解釋,「2號磨原設計為研磨礦渣,生產礦粉,供水泥摻配使用,現因改變生產品項,在不增加設備及資金的原則下,我們特別針對製程工藝做改善和調整。」經過不斷試驗,團隊成員逐步調整原材料組合並開發新原料,終於試產成功,以2號磨研磨碎屑加上有色金屬灰渣,製成摻配粉,再與1號磨生產之熟料粉配製成PO42.5水泥,不僅保證品質和水泥供應量,又可降低生產成本,同時提高2號磨生產效益。
由於碎屑和有色金屬灰渣水份較少,生產摻配粉時,不需噴水,較原本生產礦渣粉節約50%的烘乾用煤炭,同時耗電降低4度/噸,使PO42.5水泥生產成本節約9.13元/噸,綜合效益更佳。朱林波主任補充,「此專案不僅改善2號磨只能生產礦渣粉的情況,又可節約能源,同時生產新的品項,提高武漢亞東對市場的應變能力。」
(三)得獎者:裕民航運/船隊汰舊換新及擴充計畫
前幾年全球散裝航運市場大好,吸引船東大量訂造新船,造成市場供過於求,運價大幅下跌。裕民航運在船價高峰時,未加入搶造新船行列,直至2011年,預估造船價將逐漸走低,才開始進行船舶汰換與擴充計畫,訂定造船藍海策略,建造全新節能減排的綠色船舶,取代舊有低競爭力船型,以創造船舶的差異化。古介勇資深副理表示,「裕民藍海策略有五大考量,包括:港埠設施的評估、未來市場的預測、客戶的需要、船舶的設計與節能,以及最終目標──裕民的最大獲利。」
從決定船型、數量及基本規格,到造船計畫的實際執行,端賴各部門分工合作。首先,由業務部門研究各型船舶市場,並全面調查各港口資訊,提供船型、尺寸及數量之建議;工務部門則依據建議,參訪各船廠,進行資料彙整分析,挑選合作船廠。企劃部門再依工務部門提供之船舶價格,進行運價及財務精算,選擇最經濟、最具競爭力的船型。同時,財務部門也積極爭取最優惠的貸款條件,以降低財務成本,提升競爭優勢。
裕民新訂造之環保船隻,成功達成節能減碳的目標,不但較傳統船型節省20%油耗,裝載量也可增加5%~7%,大幅提升船隊競爭力,成功吸引貨主及租家青睞,使未來營運立於不敗之地。
******************************************